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煤磨脈沖布袋除塵器爆炸事故原因分析
1)煤磨脈沖布袋除塵器灰斗溫度一直平穩(wěn),且急停磨時磨內(nèi)溫度較高,停磨30多個小時后磨內(nèi)并沒有發(fā)生煤粉自燃情況,所以排除了除塵器內(nèi)積煤自燃引起的爆炸。
2)因入磨溜子處和磨機內(nèi)都沒有著火,出磨風(fēng)溫也較穩(wěn)定,排除了因操作中控制溫度高導(dǎo)致磨內(nèi)著火引起爆炸的可能。但是也暴露出另外一個問題,即對數(shù)據(jù)變化不夠敏感,工藝管理比較薄弱,在爆炸前煤質(zhì)已經(jīng)變好,但沒有及時采取安全的操作方法,煤粉細度還比較細(篩余8%左右),出磨風(fēng)溫控制的偏高,給事故發(fā)生埋下了隱患。
投產(chǎn)以來,因原煤供應(yīng)情況形成的操作思路是出磨風(fēng)溫控制的比較高,細度控制的比較細,煤磨系統(tǒng)一直都是安全穩(wěn)定運行,沒有出過事故,所以潛意識給人的感覺就是煤磨系統(tǒng)設(shè)備少,易操作。這樣思想上的麻痹大意和管理意識的不到位,對于防靜電接地工作沒有引起重視,檢修后發(fā)現(xiàn)各法蘭連接處的接地導(dǎo)線不暢通,另外除塵器從安裝到事發(fā)時沒有更換過濾袋,大修或定檢也沒有對濾袋及銅導(dǎo)線進行過清理檢查,濾袋積煤太多,透氣性很差,再加上除塵器內(nèi)溫度高,煤粉控制的也較細,致使風(fēng)室內(nèi)CO濃度超標(biāo),遇靜電火花劇烈燃燒,發(fā)生爆炸。
煤磨脈沖布袋除塵器爆炸事故采取措施
1)更換了所有風(fēng)室的濾袋(包括一風(fēng)室沒有燒壞的濾袋),選用戈爾防靜電濾袋,從根本上解決了透氣性及防靜電的問題。
2)恢復(fù)了兩條煤磨生產(chǎn)線上所有等電位連接點,使防靜電接地導(dǎo)線真正接地,起到了防靜電的作用。
3)對煤磨脈沖布袋除塵器、螺旋輸送機和選粉機進行了徹底的密封堵漏,隔絕新鮮空氣,控制氧含量在爆炸范圍內(nèi)。
4)中控采取較為保守的操作方法,降低出磨溫度,將其控制在60℃左右,煤粉細度提高到12%。
5)對儀表進行了校對,校正了電氣對煤磨系統(tǒng)的所有測溫點,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。6)重新恢復(fù)了多年未用的CO分析儀,為設(shè)備的安全穩(wěn)定運行提供數(shù)據(jù)保障。
7)一、二線磨房及粉研室,煤均化場和煤破碎照明均換為防爆燈,確保發(fā)生事故時照明系統(tǒng)能正常運行,減少事故損失。http://www.a-bition.com
8)健全了煤磨定期檢修項目,把煤磨的防風(fēng)堵漏、除塵器濾袋的檢查及頂蓋的密封都作為重要項目列入其中。
9)完善了煤磨安全應(yīng)急預(yù)案
標(biāo)簽:煤磨脈沖布袋除塵器
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