摘要:從汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥壓損、機(jī)組運行參數(shù)變化、熱力系統(tǒng)運行狀態(tài)變化等方面,分析供熱機(jī)組最優(yōu)滑壓運行曲線與廠家提供的滑壓曲線存在的偏離,采取對機(jī)組主汽壓力自動尋優(yōu),在穩(wěn)定工況保持汽輪機(jī)精確閥位控制、對機(jī)組運行特性參數(shù)進(jìn)行全工況實時校正、供熱抽汽量及排汽壓力對運行主蒸汽壓力修正等措施,優(yōu)化機(jī)組運行控制。經(jīng)過閥點優(yōu)化,供熱機(jī)組在低負(fù)荷工況下,節(jié)流損失減少并兼顧循環(huán)效率,起到良好的節(jié)能降耗效果。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī) 供熱 閥點 滑壓 運行 控制 優(yōu)化
0前言
國內(nèi)電源裝機(jī)容量快速增長,火電機(jī)組利用小時數(shù)逐年降低,大容量機(jī)組調(diào)峰的時間越來越多,供熱機(jī)組也要參與調(diào)峰,一些原設(shè)計帶基本負(fù)荷的大型汽輪發(fā)電機(jī)組也被要求深度調(diào)峰。機(jī)組長期處于低負(fù)荷運行,效率大大降低,同時機(jī)組受回?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)備運行狀況、供熱抽汽量、排汽壓力等因素的影響,機(jī)組最優(yōu)滑壓運行曲線與廠家提供的滑壓曲線存在著很大的偏離。因此,如何提高機(jī)組在低負(fù)荷階段的運行經(jīng)濟(jì)性對節(jié)能降耗工作具有重要的意義。
“供熱機(jī)組調(diào)節(jié)控制優(yōu)化”以300MW亞臨界供熱機(jī)組為研究對象,汽輪機(jī)為300MW等級、亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、兩缸兩排汽、單抽采暖、凝汽式汽輪機(jī)。高、中壓缸采用合缸結(jié)構(gòu),低壓缸為對稱分流式,機(jī)組型號為C300/273-16.7/0.4/537/537。通過對機(jī)組實際運行條件變化對滑壓優(yōu)化運行性能的影響分析,總結(jié)得出為保持滑壓優(yōu)化運行效果而必須采取的修正策略,通過現(xiàn)場滑壓優(yōu)化試驗工作確定“閥點滑壓優(yōu)化策略”,已有效提高機(jī)組的運行經(jīng)濟(jì)性能。
1機(jī)組現(xiàn)狀
機(jī)組于2006年投產(chǎn),原機(jī)型為300P,設(shè)計于上世紀(jì)90年代末,由于設(shè)計、制造年限較早,工藝落后,經(jīng)濟(jì)性能指標(biāo)低,相對于目前先進(jìn)技術(shù)有一定差距,于2014年機(jī)組大修期間進(jìn)行通流部分改造。
1.1汽輪機(jī)效率變化的影響
機(jī)組高、中壓缸效率均有不同程度的偏低;在各試驗工況下,#6機(jī)組高缸效率偏低4.3~6.5%、中缸效率偏低3.2~3.6%,#7機(jī)組高壓缸效率偏低4.6~12.6%、中壓缸效率偏低3.6~4.3%。引起高、中缸效率的原因主要有如下幾個方面:
1)安裝調(diào)整原因及運行中的磨損,汽輪機(jī)內(nèi)部動靜部分間隙偏大,引起級內(nèi)損失增大;
2)150MW工況,高壓調(diào)整閥開度偏小,節(jié)流損失大。說明在當(dāng)前實際運行壓力下,高壓調(diào)門節(jié)流損失很大。建議在150MW負(fù)荷工況下,可適當(dāng)降低主蒸汽壓力,使高壓調(diào)門開度能有所增大,減少節(jié)流損失,并開展高壓調(diào)門優(yōu)化工作。
1.2汽輪機(jī)調(diào)門工作特性沒有進(jìn)行整定
從機(jī)組調(diào)門特性試驗得出的配汽特性曲線來看,試驗得出的高壓調(diào)門特性曲線與設(shè)計特性曲線之間存在一些偏差。
運行機(jī)組的各高壓調(diào)門之間“重疊度”設(shè)置為行程重疊度,調(diào)閥壓損如下表。在50%~75%負(fù)荷#1、#2調(diào)門壓損13%~18%,引起機(jī)組高壓缸效率下降較大,滑壓運行經(jīng)濟(jì)性能下降。
標(biāo)簽:供熱機(jī)組
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