烏魯木齊石化公司通過強(qiáng)化抽檢工作、開展對標(biāo)達(dá)標(biāo)、控制產(chǎn)品工藝等方式,認(rèn)真開展隱患排查,有效提升了產(chǎn)品質(zhì)量。截至目前,公司今年產(chǎn)品合格率及顧客滿意度均達(dá)*。
“現(xiàn)在聚丙烯的平均每釜單產(chǎn)量由原來的2.5噸提高至3.4噸,產(chǎn)量提高20%以上?!睙捰蛷S化工車間黨支部書記徐明說。此套聚丙烯裝置1987年建成投產(chǎn),采用我國自行研發(fā)的液相本體法聚合生產(chǎn)技術(shù)。30多年來,經(jīng)過多次擴(kuò)能改造,裝置的生產(chǎn)能力已由*初的5000噸/年提升至現(xiàn)在的10萬噸/年。但由于裝置運(yùn)行時(shí)間較長,其關(guān)鍵設(shè)備聚合釜出現(xiàn)了內(nèi)壁結(jié)垢嚴(yán)重的現(xiàn)象,大大影響換熱效果,導(dǎo)致聚丙烯產(chǎn)量直線下降,產(chǎn)品產(chǎn)量低于設(shè)計(jì)值。
借助今年大檢修的機(jī)會(huì),公司組織相關(guān)人員外出取經(jīng)。在與兄弟單位交流后,找到了解決辦法。他們立即聯(lián)系檢修單位,使用高壓水槍對聚丙烯裝置的16臺(tái)聚合釜內(nèi)壁進(jìn)行了長達(dá)半個(gè)月的清洗,徹底清除了多年累積的結(jié)垢,為裝置提升產(chǎn)能消除隱患。
裝置順利開工后,煉油廠化工車間進(jìn)一步組織技術(shù)攻關(guān),開展勞動(dòng)競賽,鼓勵(lì)班組員工優(yōu)化操作,提升裝置產(chǎn)能。在此期間,車間鼓勵(lì)員工積極開展對標(biāo)達(dá)標(biāo)工作,對效果好的班組給予獎(jiǎng)勵(lì),并收集各項(xiàng)考核數(shù)據(jù),提升達(dá)標(biāo)水平,提高裝置創(chuàng)效能力。裝置員工細(xì)化了反應(yīng)壓力、溫度、恒溫時(shí)間等參數(shù)的控制,并將升溫過程中的自動(dòng)控制改為主操手動(dòng)控制溫度,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)操作。
“以前我們每天加劑76桶,重量差不多近2噸?,F(xiàn)在我們每天比原來少加劑15桶,但是產(chǎn)量卻達(dá)到歷史高值?!睙捰蛷S化工車間技術(shù)干部張武冰說。
通過一系列調(diào)整,目前聚丙烯裝置的單釜轉(zhuǎn)化率提升至70%以上,聚丙烯產(chǎn)量創(chuàng)造了歷史新高。同時(shí),綜合能耗明顯降低。
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